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遠(yuǎn)東高壓尿素水解技術(shù)
遠(yuǎn)東高壓尿素水解技術(shù)
    

1 、技術(shù)方案的創(chuàng)新

  遠(yuǎn)東尿素水解技術(shù)是在總結(jié)國(guó)內(nèi)外技術(shù)的最新發(fā)展成果及實(shí)際使用情況的基礎(chǔ)上開發(fā)而成的。該技術(shù)針對(duì)目前國(guó)內(nèi)尿素工藝?yán)淠禾幚矸矫娲嬖诘膯栴}作了相應(yīng)的處理,如對(duì)水解塔的內(nèi)件作了改進(jìn),使工藝?yán)淠涸谒馑䞍?nèi)與蒸汽充分接觸,并消除了死區(qū)及溝流現(xiàn)象,提高了水解效率;解吸塔采用高效的規(guī)整填料及新型分布器替代目前普遍使用的浮閥塔,以提高傳質(zhì)傳熱效率,該技術(shù)已獲得國(guó)家發(fā)明專利(專利號(hào)為 ZL03209775.1 );使用該技術(shù)處理后,排放液中 NH 3 ≤ 5 ppm 、 Ur ≤ 5 ppm ,可作低壓鍋爐給水。

2 、工藝流程說明

  工藝?yán)淠河山馕o料泵送至解吸換熱器,與來自第二解吸塔底部的廢液進(jìn)行換熱后送入第一解吸塔上部,與水解塔和第二解吸塔的蒸汽逆流接觸,經(jīng)傳質(zhì)傳熱后,塔頂?shù)?NH 3 -CO 2 -H 2 O 混合氣體進(jìn)入回流冷凝器,在此冷凝,冷凝液一部分返回第一解吸塔塔頂作為回流液,另一部分分別送尿素裝置的二循一冷器作為吸收液,未凝氣去二循一冷氣體進(jìn)口。

第一解吸塔排出的工藝?yán)淠河伤馑o料泵加壓后進(jìn)入水解塔換熱器,然后進(jìn)入水解塔上部。水解塔底部操作壓力為 1.7MPa ,操作溫度約 210 ℃,為保證水解反應(yīng)的進(jìn)行,采用約 2.45 MPa ( A )蒸汽通入塔底直接加熱,溶液自上而下在塔內(nèi)停留足夠長(zhǎng)的時(shí)間,溶液中的尿素水解為氨和二氧化碳。

  水解塔塔頂?shù)恼羝麥p壓后作為第一解吸塔的熱源。從水解塔塔底排出的含氨、二氧化碳和微量尿素的溶液經(jīng)水解塔換熱器換熱后進(jìn)入第二解吸塔,進(jìn)一步解吸溶液中的氨和二氧化碳,第二解吸塔解吸氣去第一解吸塔,提供解吸所需熱量,第二解吸塔塔底排出的廢液中尿素含量小于 5 ppm 、氨含量小于 5 ppm ,此廢液經(jīng)解吸塔換熱器冷卻后送鍋爐房作鍋爐給水,或造氣夾套用水。

  回流冷凝器的操作是根據(jù)水解負(fù)荷及尿素系統(tǒng)的水平衡情況,通過改變進(jìn)入第一解吸塔回流液流量來調(diào)節(jié)解吸氣的組成,使得隨解吸氣返回尿素系統(tǒng)的水量得到適宜的控制。

來自管網(wǎng)的 2.45 MPa (絕)蒸汽直接進(jìn)入水解塔底部。

3 、工藝流程特點(diǎn)

( 1 )裝置占地面積小,流程簡(jiǎn)單,指標(biāo)易于控制,操作彈性大。

( 2 )蒸汽利用率較高。在 20m 3 /h 負(fù)荷下, 1.1 ~ 1.3 MPa 蒸汽消耗為 4.0t/h , 2.45 MPa 蒸汽消耗為 1.0t/h ,。

( 3 )由于水解裝置中回流液的溫度控制在 46-50 ℃,送入二循一冷吸收溫度也隨之下降 8-10 ℃,低壓系統(tǒng)壓力降低 0.05-0.1 MPa ,提高了低壓吸收效果,氣相放空量明顯減少,氨耗也大大降低。

( 4 )由于低壓系統(tǒng)減少了解吸氣相帶水,尿素系統(tǒng)水平衡明顯改善,高中壓系統(tǒng)的操作更加穩(wěn)定。

( 5 )由于低壓吸收壓力的降低,二段分解率明顯提高,有效減輕了蒸發(fā)系統(tǒng)的負(fù)荷,保證了產(chǎn)品的質(zhì)量。


4、投資及效益預(yù)算:

處理工藝?yán)淠嚎偭?10 m 3 /h ,全部投資約 280 萬元

處理工藝?yán)淠嚎偭?15 m 3 /h ,全部投資約 350 萬元

處理工藝?yán)淠嚎偭?20 m 3 /h ,全部投資約 400 萬元,其中靜止設(shè)備投資約 320 萬元,運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備約 30 萬元,閥門管道、土建、安裝約 50 萬元。總計(jì)約 400 萬元。

從目前已投產(chǎn)的遠(yuǎn)東水解裝置運(yùn)行情況來看,均取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。

( 1 )氨回收:平均按每噸尿素回收 5kg 計(jì)算,年產(chǎn) 24 萬噸尿素,一年可回收 1200 噸氨,液氨成本按每噸 1800 元計(jì)算,全年增收 216 萬元。

( 2 )冷凝液回收:回收冷凝液為每小時(shí) 20 噸,每噸按 3 元計(jì)算,每年有效生產(chǎn)時(shí)間按 330 天計(jì),全年增收 47.5 萬元(不包括工廠每年因此而少交的排污費(fèi)),總計(jì)經(jīng)濟(jì)效益為 263.5 萬元,扣除新增電費(fèi)每年 12.5 萬元,實(shí)際新增效益達(dá) 250 萬元,兩年即可收回全部投資。

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