作者/來(lái)源:王光梅(云南云維集團(tuán)沾化分公司凈化車間 曲靖 655338) 日期:2008-08-07 點(diǎn)擊量:945
0 前言
我公司精脫硫系統(tǒng)的任務(wù)是對(duì)送四段的凈化氣進(jìn)行精脫硫,讓凈化氣中總硫含量小于0.1×10-6,達(dá)到甲醇生產(chǎn)過程對(duì)氣體中硫含量的要求,確保精脫系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,是保證精脫出口總硫的關(guān)鍵。
1 精脫工藝流程的配置對(duì)穩(wěn)定運(yùn)行的影響
我公司原采用采用的是夾心餅式工藝,第一級(jí)把凈化氣中的H2S脫除,第二級(jí)把有機(jī)硫轉(zhuǎn)化成為無(wú)機(jī)硫,第三級(jí)把凈化氣中的H2S脫除到小于0.1×10-6。
1.1 脫硫原理
(1)凈化氣中的COS與殘存的H2O汽反應(yīng),生成CO2和H2S,反應(yīng)式如下:
水解催化劑
COS+H2O=============CO2+H2S+35.5kJ/mol
(2)凈化氣中的H2S和上述反應(yīng)生成的H2S與氧作用形成硫,沉積在活性炭微孔中,還有部分有機(jī)硫被活性炭吸附而脫除,主要反應(yīng)式如下:
活性炭
H2S+1/2O2============H2O+S+434.4kJ/mo
活性炭
COS+H2O=============CO2+H2S+35.5kJ/mol
1.2 原流程配置(見圖1)
1.3 操作中常出現(xiàn)的問題
(1)共7臺(tái)設(shè)備,流程復(fù)雜,系統(tǒng)阻力大,受蒸汽、水等外界條件影響較多,不易操作。
(2)水解催化劑使用前期,操作溫度在55~60℃,使用后期操作溫度為90~100℃,時(shí)有超溫和垮溫(導(dǎo)致水解催化劑有露點(diǎn)溫度下操作)現(xiàn)象發(fā)生。
(3)無(wú)法判斷水解催化劑所需的最佳操作溫度。
(4)要經(jīng)兩次水冷卻和一次加熱,能源利用不合理。
2 增氧方式對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的影響
(1)用噴增氧水來(lái)控制進(jìn)入系統(tǒng)中的氧含量,負(fù)荷變化時(shí)噴水量控制不好,有時(shí)氧不足,有機(jī)硫不能全部轉(zhuǎn)化為無(wú)機(jī)硫,但有時(shí)氧過多,又不安全。
(2)這種增氧方式還增加了氣體濕潤(rùn)度,氣體中的飽和水會(huì)對(duì)脫硫劑有損傷。
(3)分離器液位失靈時(shí),曾經(jīng)造成分離器帶大量水到第一活性炭槽,脫硫劑被水浸泡后系統(tǒng)阻力大增(由0.06MPa突然上升到0.2MPa),被迫停車更換脫硫劑。
3 對(duì)精脫硫系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造
根據(jù)以上分析,必須對(duì)精脫硫系統(tǒng)進(jìn)行改造,以保證后工序甲醇對(duì)硫含量的需求。
3.1 通過充分論證,首先將流程簡(jiǎn)單化(見圖2)
(1)此流程簡(jiǎn)單,只有4臺(tái)設(shè)備,操作程序簡(jiǎn)化。
(2)蒸汽加熱器的作用是將入第一活性炭槽的氣體溫度加熱3~5℃,目的是防止凈化氣中飽和水達(dá)到露點(diǎn)溫度而析出,讓脫硫劑受潮失活,能源消耗少。
3.2 將用水增氧改為空壓機(jī)直接供氧
(1)用1.2m3/min的空壓機(jī)供空氣,每套系統(tǒng)有進(jìn)系統(tǒng)空氣流量指示,可以隨時(shí)根據(jù)分析數(shù)據(jù)對(duì)空氣加入量進(jìn)行調(diào)整。
(2)消除了用增氧水而讓氣體濕度增加的隱患。
(3)只要定時(shí)排放分離器的液位,根本不存在分離器帶水問題。
4 脫硫劑的選用也是系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵
(1)脫硫劑的自身質(zhì)量(包括其中所含的有效組分、強(qiáng)度、孔隙率、粒度、灰分等)都必定影響系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定運(yùn)行。
(2)精脫硫劑中不穩(wěn)定的活性組分較多,如果入庫(kù)時(shí)間過長(zhǎng),其中的活性組分就會(huì)揮發(fā),裝入系統(tǒng)后就發(fā)揮不了作用。
(3)第一活性炭槽裝的是長(zhǎng)葛市龍基實(shí)業(yè)有限公司(原星火化工廠)JTS-2型常溫精脫硫劑,運(yùn)行了兩年半時(shí)間沒有出現(xiàn)放硫現(xiàn)象。
(4)第二活性炭槽裝的也是的長(zhǎng)葛市龍基實(shí)業(yè)有限公司(原星火化工廠)JTZX轉(zhuǎn)化吸收型常溫精脫硫劑,2004年初運(yùn)行至今完全能滿足生產(chǎn)需要。
總之,我們?cè)?003年底對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了改造,改造后的精脫硫系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單,能源消耗少,系統(tǒng)出口總硫指標(biāo)合格率達(dá)100%,按現(xiàn)在情況預(yù)測(cè),精脫硫劑可以再繼續(xù)使用1年半左右時(shí)間。