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河南省長葛市龍基實業有限公司
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精脫硫技術的比較與分析

作者/來源:徐詠梅,楊東升(哈爾濱氣化廠,黑龍江 哈爾濱 )    日期:2007-08-06    點擊量:1313
    近年來,在國際石油資源緊張的影響下,甲醇行情一路看漲,因此國內新的甲醇項目紛紛上馬。
    在技術選擇上,業主都能在造氣、凈化和甲醇合成等關鍵技術上認真考察論證,而對精脫硫則重視不足,因而,對甲醇催化劑的壽命造成很大的危害,影響生產長期、穩定、高效運行。
    我廠甲醇裝置使用沸石、氧化鋅、氧化鐵、活性炭四類精脫硫劑。其中活性炭使用了EAC-3、T103、JTS-3和EZX四種型號,有較豐富的經驗,現將幾種精脫硫劑的使用情況作一介紹,供各同仁參考。
幾種精脫硫劑的脫硫原理,使用范圍及技術要求
    (1)沸石
    沸石脫硫劑系天然沸石經酸浸處理,將內部孔洞中不純物質及可溶性物質清除出去,以提高吸附能力,其比表面積可達500~1000m2/g。沸石脫硫劑脫硫原理是物理吸附,對有機硫、無機硫都有吸附能力,對合成氣中的氧含量和濕度沒有特別要求,硫容高,可進行多次再生,較高的相對濕度能增加硫化物與沸石活性表面的接觸時間,加強脫硫效果,一般在常溫、2.0MPa、空速為600h1的條件下使用,硫容為1%(重量比)。
    (2)氧化鋅
    氧化鋅脫硫劑主要脫除H2S,對有機硫也有一定的脫除能力。原理是合成氣中的H2S與氧化鋅反應生成ZnS沉積在氧化鋅脫硫劑的孔穴中,該脫硫反應具有不可逆性,要求溫度較高。在360℃、5.4MPa、空速1250h1下使用。其反應式為:
    ZnO+H2S=ZnS+H2O
    2ZnO+CS2=2ZnS+CO2
    ZnO+COS=ZnS+CO2
     ZnO+C2H5SH=ZnS+C2H4+H2O
    (3)氧化鐵
    氧化鐵脫硫劑的原理是氧化鐵脫硫劑與H2S作用,據氣體中的氧含量多少,可生成硫化亞鐵、二硫化鐵、多硫化鐵或單質硫。其反應式為:Fe2O3+H2S→FeS+FeSX+S+H2O
    該脫硫劑具有:①脫硫精度高,當進口H2S為10000×106時,出口H2S≤0.03×106;②反應速度快,允許空速1000~2000h1;③工作硫容大,在有氧時為15%~20%;④適用溫度范圍廣(5~90℃)等特點。但也要有70%左右的相對濕度。
    (4)活性炭
    活性炭脫硫劑的脫硫原理是氣體中所含的H2S和一定比例的O2借助于氨及活性炭展開的大表面活性催化作用,在常溫常壓下發生下列反應:
    H2S+½O2→H2O+S↓
    生成的單質硫被活性炭發達的孔隙吸附于其中,直至飽和。活性炭對有機硫中的COS也有一定的脫除作用,COS受活性炭的水解催化作用,生成H2S,然后以H2S的脫硫原理除去。
    活性炭脫硫的工藝條件
    空速:300~400h1  溫度:20~60℃
    硫化物與氧含量比值:1∶2以上
    相對濕度:≥70%  壓力:≤5MPa
    線速度≤0.1m/s
    有效脫硫床層高徑比:(1.5~2.0)∶1
    活性炭脫硫的特點
    脫硫精度高:出口H2S≤0.03×106
    反應速度快:1000~2000h1
    硫容高:新產品≥18.0%
    對COS有一定的脫除作用。
再生情況
    (1)沸石脫硫劑的物理吸附具有可逆性,一般再生用惰性氣體(N2)加熱到250~350℃進行,使再生氣空速保持在80~160h1。一般一爐沸石脫硫劑可再生反復使用二十余次,但每再生一次后使用的時間相對縮短。
    (2)ZnO脫硫主要以化學反應為主,具有不可逆性。
    (3)氧化鐵脫硫劑的再生原理是硫鐵化合物的水合物在氧化作用下,生成氧化鐵及單質硫,其中氧化鐵循環利用,單質硫殘存在脫硫劑孔中。其反應式為:
    Fe2S3•2H2O+½O2=Fe2O3•2H2O+3S
    (4)活性炭
     活性炭脫硫吸附的是單質硫,根據硫的理化特性和活性炭的吸附與脫吸原理,向活性炭層通入無氧高溫氣流,使活性炭與單質硫同時加熱,當溫度長高到325℃以上時,硫被活化成液態或氣態而從活性炭孔隙中被脫吸出來,隨著熱氣流帶出活性炭床外,通入水冷卻槽,活性炭被再生,硫被回收(注:EAC-3、T-103廠家說不能再生,我廠也未對活性炭進行過再生)。
應用情況
    我廠最初在40 kt/a甲醇裝置中使用沸石串氧化鋅工藝,沸石共用三爐,每爐40m3,氧化鋅用1爐。沸石主要為初次脫硫,氧化鋅二次精脫硫。由于當時整個系統剛剛開車,前系統SCS脫硫運行不穩定,進入沸石的硫含量經常高達數百mg/m3。因此,氧化鋅投用百余天就因吐硫而切出不用,沸石雖然也飽和,但可以切換再生使用,三爐沸石共用4年,后來經再生后使用時間逐漸縮短到幾天,繼續頻繁再生成本太高,就決定更換脫硫劑。
    根據當時技術和市場情況,決定使用湖北所生產的EAC-3活性炭和EF-2氧化鐵常溫精脫硫劑,其中EAC-3用4爐,EF-2型用1爐,由于我廠合成氣為低氧(0.02%)干煤氣,因此,投用后效果并不理想,后在入塔前管線配入中壓蒸汽,并加分離器分離液態水,運行一段時間后,EAC-3型能夠滿足工藝要求,EF-2型仍然不具備條件,于是后兩爐改成活性炭。
    由于我廠處于北方寒帶,冬季加濕操作如果帶水會對設備造成嚴重危害,因此加濕系統在運行一個冬季后取消,這兩爐活性炭脫硫劑共用了4年多,后期出現吐硫現象,于是我廠決定更換一爐T-103(即EAC-3改型),但這爐活性炭脫硫劑使用十分不理想,投用幾天就出現吐硫現象。根據合成氣低氧低濕特點考察選型,最后鎖定河南省天葛市龍基實業有限公司生產的JTS-3型活性炭脫硫劑,該脫硫劑對含氧濕煤氣有非常好的脫硫效果,對低濕、低氧的煤氣脫硫也能滿足工藝要求,特別是該廠對活性炭采取預加濕工藝后,脫硫效果進一步提高,該脫硫劑在我廠使用已達一年,出口硫仍在0.05mg/m3以下。
 
 從以上應用實踐及目前技術發展來看,活性炭精脫硫技術應用最廣泛,適用范圍廣,硫容高。但對于低氧干煤氣,容易因其中的CO2的存在而出現吐硫現象,即:入口無COS而出口出現COS的現象,這是活性炭精脫硫技術的難點。從目前應用情況來看,河南長葛生產的JTS-3活性炭脫硫劑,通過預加濕處理,基本上解決了這一難題。但吐硫機理仍然是精脫硫行業研究的重要課題。
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