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脫硫幾個問題的設想與建議

作者/來源:河北易甲栲膠有限公司    日期:2012-01-12    點擊量:797
前言
    脫硫技術近幾年來在同仁們的共同努力下取得了長足的進展,然而仍有些存在問題尚未徹底解決,在實踐中又出現了些新的問題。還有一些問題有爭議,仍需深入研究。比如:再生的設備是高塔好或自吸空氣再生氧化槽好,仍未有統一的認識。目前,焦爐氣脫硫系統仍用高塔的居多,合成氨廠大都改用再生氧化槽了。高塔再生的氣液流向也有不同看法,有的廠認為把并流改為逆流好,如 1985年淮南化工總廠經改為逆流后取得了溶液中的懸浮硫降低、硫回收率提高、脫硫塔阻力上升減緩等效果,年收益百萬元以上。再生氧化槽的溶液停留時間各廠也不一樣,從 6min 40 min 均有,沒有統一的標準。
    在運行中出現硫泡沫時有時無,如何做到穩定溢流,許多老廠也未得到完全的解決。栲膠法和 888法目前國內用得比較廣泛, 但個別廠也有用得不太理想的, 出現一些問題急待解決。 干法脫硫也還有些問題,比如精脫硫中的有機硫釋放問題如何避免。
    我想脫硫中的許多問題可能與硫磺的多種形態的性質有一定的關系, 現把硫磺的性質與脫硫有點關系的部分摘錄出來便于同行們參閱,也許在脫硫攻關和科研中有所裨益的。另外對解決脫硫的一些問題和科技進步等大膽提點設想和建議,盼能起點拋磚引玉的作用。
1 脫硫幾個問題的設想與建議
    脫硫的方法有干法和濕法兩大類。兩類方法我國目前都在用,但以濕法為主。濕法中又以濕式氧化法應用最廣泛。因濕式氧化法具有很多優點,該法能把從氣體中脫出的硫加工成硫磺副產品,既回收了資源,減少了環境污染,又為企業增加收入,這就是其中優點之一。該法雖然已廣泛應用幾十了,但至今許多存在問題仍未得到很好解決,工藝方案也很難做到完善。我設想,脫硫過程中出現一些問題,應結合硫磺的性質進行思考才能夠找出答案,并采取措施去解決。
1)對再生的硫泡沫時有時無問題應側重進行研究,研討總結,找出原因制定對策
    在脫硫的運行過程中經常會碰到工況情況略有變化,可能就影響到再生的硫泡沫出不來了,或者硫泡沫層變薄了,硫磺不好分離,但過幾天又可能恢復正常了,溶液進入脫硫與再生的良性循環。但有時因催化劑的變更造成的硫泡沫出不來,很難通過調節工藝條件來解決的。如河南某化肥廠,2004 年底大檢修時更換些設備,更新脫硫液,仍用同一種脫硫催化劑,但用新生產的,開車后 3個多月出不來硫泡沫,催化劑生產廠家來現場也無能為力。又如石家莊化肥廠半水煤氣脫硫系統 1983 年開始采用栲膠法,運行一直良好,于 1997 1 月改用某廠生產的栲膠,然而投料不久硫泡沫沒了,溶液渾濁不清,析出來的硫成絮狀,但很粘,撈一把放在手上能往下拉成長絲,沒法過濾分離,生產廠家技術人員來后也設法解決。當時筆者應邀參加攻關,提出恢復原用栲膠的建議。當采納后,3天后好轉,出了大量硫泡沫,5天后就恢復了正常。這種情況屬于同一類型催化劑,改變型號后造成硫泡沫時有時無的問題。
    眾所周知,濕式氧化法脫硫的關鍵是再生。再生包括恢復催化劑的活性和浮選分離硫磺。硫磺出不來危害甚大,有時就得變更脫硫催化劑。硫泡沫的形成除與催化劑有關外,還與其它因素有關。所以對影響的因素應下力量進行研究,找出因果關系來。
2)對硫回收的方法應進一步研究改進和完善
    硫回收通常指硫泡沫的過濾和熔硫兩部分。目前,硫回收系統五花八門很不一致,如過濾設備有用離心機的,有用真空轉鼓過濾機的,有用壓濾機的,有用戈爾法薄膜過濾的,還有用高分子精密微孔過濾機的。熔硫釜有間斷式的,連續式的,連續式的又有多家生產的不同型號。對過濾和熔硫的設備有的氮肥廠也不完善,有的只有過濾機沒有熔硫釜,有的半脫和變脫兩個系統共用 1臺熔硫釜,有的甚至過濾機和熔硫釜都沒有。對設備不齊全和不配套的,硫回收量少,環境污染較嚴重。這樣的單位應盡快完善硫回收系統。這就存在個選擇什么方法和設備較好的問題,所以脫硫行業應對硫回收的方法和設備有個綜合評議和指導的意見。
    硫回收技術也應經常交流和提高,有些先進經驗及時推廣。有些廠根據硫的加溫過程的物態變化進行了改進效果很好。如液體硫的粘度在 120~154 ℃時是隨溫度的升高而下降的,浙江巨化廠的熔硫溫度提高到 150 ℃后,效果不錯。又如某化肥廠的真空過濾熔硫系統在操作上改進后效果也很好,即高位泡沫槽的硫泡沫加溫至 65~70 ℃,靜置 20 min分層后,下層的硫直接放入熔硫釜,中間清液放回富液槽,最后將上層的硫泡沫放入熔硫釜,熔硫用過熱蒸汽加熱。這樣既提高了工作效率又提高了硫磺的質量。連續熔硫法和戈爾法近幾年也有許多改進,生產廠家也應進行總結,加強對用戶的指導,不完善的地方要盡快采取措施改進。
3)對分析方法不完善的要盡快完善
    脫硫的分析包括原材料質量標準分析和氣體成分、液體成分、有機硫化物和副產品的分析。目前有些組分的分析準確率較低,有的甚至還不能分析。888 法、PDS 法的濃度在富液槽和貧液槽中采樣測定“888”和 PDS 含量相差很大。對這一問題,
    長春東獅科貿實業有限公司很重視,針對貧液槽和富液槽中溶液的懸浮硫和結合硫含量不同,顏色有差異的情況,經試驗研究,采取一些措施,已取得了初步的效果。 “888”在脫硫液中的濃度很低,溶液中的成分是多變的, 影響比色測定的因素很多, 現正在加強研究, 提高測定結果的準確度和完善分析方法。
其它方法的催化劑生產廠家也應盡快完善分析方法的。
    以上談到的脫硫問題只限于對氣體中 H2S 的脫除方面的,這些問題只是脫硫領域冰山之一角。因脫硫領域包括氣態、液態和固態的脫硫。氣態中又有無機硫化物和有機硫化物的脫除,無機硫包括 H2SSO2 等。按目前的要求,把氣體中硫化物分離脫除下來只是完成任務的一半,脫下的東西要轉化成可利用的硫磺回收,不對環境造成第二次污染,才算完成脫硫任務的。迄今,從氣體中脫下來的 H2S 轉化成硫磺,技術上是沒什么問題了,但仍存有硫回收率和產品質量要進一步提高的問題。而對煙氣中的嚴重危害大氣環境的二氧化硫,有的未脫除,有的只用石灰水洗一下,達不到合格要求,有些新的脫硫方法也未能將硫回收。
二氧化硫還原成單質硫的方法很多,如和碳反應生成硫:
SO2+C CO21/2S2
和硫化氫反應能生成硫:
SO2+2H2S 1.5S2H2O
CO反應也能生成硫:
SO2+2CO 2CO21/2S2
誠然,化學反應能否在工業上利用,要看是否找到合適的條件,這就有個研究探索的問題。
2 小結
焦爐煤氣、半水煤氣中的 H2S和電廠煙氣中 SO2(用煤發電時)都是從煤中得來的,若在源頭上將煤中的硫脫除,則是最佳的脫硫方法。目前已有利用細菌脫除煤中硫的報導了。總之,對這一課題我們也應加強研究,早出成果,為返還人類社會生存環境的美好藍天多做點貢獻。
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