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常溫精脫硫在醇烴化合成氨流程中的應用

作者/來源:張清建,王先厚,李仕祿,孔渝華(湖北化學研究院國家CO變換與氣體凈化劑重點工業基地,湖北 武漢 43    日期:2007-05-24    點擊量:910
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    傳統的合成氨工藝在合成前設置銅洗凈化塔,其作用是脫除微量硫、CO和CO2,由于銅洗運行費用高,凈化度低且造成環境污染等問題,現在的合成氨設計多采用醇烴化取代銅洗。其優點是節能、環保、凈化度高,因此很受歡迎,已被廣泛采用。但醇化和烴化催化劑對硫都十分敏感,要求總硫<0.1×106 ,因此精脫硫就顯得尤為重要。
    傳統的高溫精脫硫需高溫熱源,精脫硫催化劑價格貴導致精脫硫工段操作費用高,因此不適合中小型廠。湖北省化學研究院經過十幾年的努力,開發出了JTL-1、JTL-4及JTL-5常溫精脫硫工藝、十幾種常溫精脫硫劑和HC-2型微量硫分析儀,可根據原料氣中硫含量的不同來選擇合適而經濟的工藝流程,保證精脫硫后總硫小于0.1×106
1   常溫精脫硫工藝的比較
    表1列出了三種常溫精脫硫工藝及其配套的精脫硫劑、使用條件等。
2  JTL-1常溫精脫硫工藝及其應用
2.1  JTL-1常溫精脫硫工藝的特點
    (1)T504水解催化劑活性好,COS轉化率>99%,使COS<0.03×106
    (2)T102、T703脫硫精度高(H2S<0.03×10-6),反應速度快(空速1000~2000h1),精脫硫硫容大。
2.2  JTL-1常溫精脫硫在醇烴(雙甲)化合成氨流程中的應用實例
    湖南湘陰氮肥廠1996年采用原料氣雙甲精制新工藝代替銅洗,采用了我院開發的JTL-1常溫精脫硫新工藝,可使原料氣體中總硫≤0.1×10-6,滿足了生產需要,取得了經濟效益和環保雙豐收。
2.2.1  主要工藝指標
   原料氣氣量    8330 m3/h
   系統壓力      0.4~0.5MPa
   水解劑溫度    40~100℃
    硫含量        H2S<10×106,   COS<10×106
2.2.2  JTL-1常溫精脫硫工藝流程
2.2.2  主要設備規格和精脫硫劑裝填見表2。
2.2.3   生產運行小結
    精脫硫1996年9月投入應用以來,運行穩定、操作簡單,精脫硫運行數據列于表3。
 
    精脫硫后H2S+COS<0.06×106,甲醇催化劑壽命大大延長,每年少更換1~2爐甲醇催化劑,生產時間和能力大幅度提高,因此不到半年就收回了全部投資。
JTL-4常溫精脫硫工藝及應用實例
3.1  JTL-4常溫精脫硫工藝的特點
    (1)T102精脫硫劑將原料氣中的H2S脫除至<0.03×106;T104將COS和CS2分別脫至<0.03×106,使總硫(H2S+COS+CS2)<0.1×106
    (2)該工藝可在真正常溫下使用,無需提溫、降溫。
    (3)可在脫除有機硫COS的同時脫除CS2
    (4)流程簡單,操作簡便,投資低。
3.2  JTL-4常溫精脫硫工藝在烴化合成氨流程的應用實例
    由T102和T104組成的JTL-4精脫硫工藝已在山西豐喜臨漪分公司、江蘇恒盛化肥有限責任公司、山西晉豐等多家醇烴化合成氨流程中使用,效果顯著,現以江蘇恒盛化肥有限公司為例進行介紹。
    2004年,江蘇恒盛有限公司新建120 kt/a合成氨裝置,采用醇烴化流程,凈化氣精脫硫采用我院T102和T104精脫硫劑組成的JTL-4精脫硫新工藝,經過近兩年的工業運行,精脫硫完全達到設計要求,滿足了醇烴化合成氨的生產。
3.2.1  操作參數
    原料氣氣量  46000 m3/h; 
    壓力  2.65MPa;
    操作溫度 30℃;
    要求精脫硫后總硫(H2S+COS+CS2)<0.1×106
3.2.2  JTL-4常溫精脫硫工藝流程
    脫碳氣→氣液分離器→第一精脫硫塔→第二精脫硫塔
3.2.3  精脫硫設備規格和精脫硫裝填量(見表4)
表4    精脫硫設備規格和精脫硫劑裝填量
 
3.2.4  精脫硫效果
    精脫硫系統于2004年6月投入使用以來運行良好,各項指標均在規定的范圍內,避免了醇烴化催化劑因硫超標而中毒,使用效果理想。精脫硫運行數據見表5。
表5  JTL-4常溫精脫硫運行數據
     
    醇烴化合成氨開車近兩年來,運行平穩,精脫硫出口總硫含量<0.1×106,有效地保護了醇化、烴化和氨合成催化劑。
3  JTL-5常溫精脫硫工藝及其應用實例
3.1    JTL-5常溫精脫硫工藝的特點
    (1)T703(或T102)將原料氣中H2S脫除至<0.03×106;T504將COS轉化為H2S由T102脫除,CS2由T104脫除,使總硫(H2S+COS+CS2)<0.1×106
    (2)該工藝是JTL-1與JTL-4工藝的結合,可解決高COS的原料氣精脫硫。
    (3)該工藝可同時解決工藝氣中較高含量的CS2的原料氣精脫。
4.2  JTL-5常溫精脫硫工藝在醇烴化合成氨流程中的應用實例
    由于低硫煤資源的緊缺,越來越多的合成氨廠考慮到將來可能采用高硫煤,精脫硫的任務更加繁重。采用JTL-5常溫精脫硫工藝,可解決將來燒高硫煤原料氣的精脫硫,現以江蘇華昌化工有限公司為例進行介紹。江蘇華昌化工有限公司新區新建醇烴化流程160 kt/a項目,設計中采用我院JTL-5常溫精脫硫工藝,經過近兩年的工業運行,效果理想。
4.2.1  精脫硫原料氣工藝參數
    脫碳氣氣量: 76885 m3/h
    脫碳氣中硫含量:H2S ≤5mg/m3 ;COS ≤5mg/m3 ;CS2 ≤0.5mg/m3
    操作壓力: 2.7MPa
    溫度: 35℃
4.2.2   JTL-5精脫硫工藝流程
   
4.2.3  設備直徑、脫硫劑型號及裝填量見表6
表6  精脫硫設備及裝填量
4.2.4  精脫硫效果
    合成氨系統2005年5月開車以來,精脫硫很好的保護了“醇烴化”催化劑和氨合成催化劑,系統平穩,到2006年12月甲醇催化劑僅提溫5℃,效果滿意。精脫硫進出口硫含量分析數據見表7。
表7   精脫硫進出口硫分析數據
 
 
    醇烴化合成氨流程具有明顯的經濟、環保價值而得以快速推廣,精脫硫保證了醇烴化催化劑的長周期運行,因此選擇合理的精脫硫工藝尤為重要。
    (1)工藝氣(或合成氣)中COS含量高但不含CS2時,采用JTL-1常溫精脫硫工藝。
    (2)工藝氣(或合成氣)中COS和 CS2含量均較低時,采用JTL-4常溫精脫硫工藝。
    (3)工藝氣(或合成氣)中COS和 CS2含量均較高時(一般用高硫煤),采用JTL-5常溫精脫硫工藝。
    (4)硫化物脫凈以后,還應該考慮氯和羰基金屬的凈化脫除問題。
    從工業應用來看,三種常溫精脫硫工藝完全可以解決醇烴化合成氨的氣體精脫硫問題。
 
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