合成氣醇烴化精制工藝
20世紀90年代初,中國安淳首創“合成氨原料氣雙甲精制工藝”,即以甲醇化串甲烷化精制合成氨原料氣(簡稱“雙甲工藝”)。 “雙甲工藝”與“深度變換甲烷化工藝” 比較,可顯著降低變換工序蒸汽消耗;與“銅氨液洗滌工藝”比較,節約電解銅、冰醋酸與液氨,具有節省運行費用、操作穩定、凈化精制度高、環保潔凈等特點。
20世紀90年代末,中國安淳通過催化劑研發,又成功地將“雙甲工藝”提升為“醇烴化工藝”。醇烴化精制過程極少產生甲烷,收到了進一步降低原料氣消耗的效果,相同的原料氣量比“雙甲工藝”增產合成氨2%-3%,工藝更簡單,操作更穩定。合成氣醇烴化精制工藝2004年獲得了國務院頒發的國家科技進步二等獎,是國家重點環境保護實用技術(A類),該技術已在國內60余套總氨能力達10000kt/a合成氨生產裝置上成功應用,節能減排效益巨大。與傳統的銅洗工藝比較,每年節約:液氨11萬噸,電解銅3000噸,冰醋酸 5000噸,蒸汽650萬噸,增產合成氨20萬噸,醇烴化將進銅洗的CO副產粗甲醇3.4萬噸,年經濟效益總計10.6億元;每年減少含有害氣體排放488.6×106Nm3,減少含有銅液氨氮污水排放6.1×106噸。